欢迎光临HAWKER英国霍克蓄电池(中国)营销总部
服务热线:15313702523

首页 > 新闻中心

霍克蓄电池立式水轮机发电机组发电部分安装

摘要:立式水轮发电机组作为水利发电站的基本设备,其能否合理、科学地进行装置,关于立式水轮发电机组在后期能否完成良好安稳运转有着极为重要的影响。文章首要针对我国其时水轮发电机组中不同设备的装置进行剖析,并提出相应的操控措施,期望可以给相关人士一定的学习,帮助水电厂可以安稳运转。

关键词:立式;水轮机发电机组;装置

水轮发电机组装置复杂,需要考虑的因素多,对装置技术和工艺有很高的要求。为保证水轮发电机组的装置质量,应重点突出对重要工序、重点构件装置质量的监控,一般工序也要全过程监控,保证水轮发电机组的装置质量,故机组的装置在水力发电工程中占有重要地位,不论是装置企业还是出产运转单位对此都十分重视。

1.水轮发电机装置技术

1.1定子的装置

分瓣定子组装的时候,要先查看机座合缝面的接合状况,特别应该注意的是定位销钉处的接合状况;紧接着应该查看铁心合缝处的空隙,因为过大的合缝空隙会引起铁心的振动和噪音,以致影响机组的安全运转。很多的装置实践显示,分瓣定子的圆度目标很差,严峻时与平均半径的偏差在气隙的10%以上。究其原因,有可能是运输的时候形成的。相关技术人员需要具体指导,专业检测人员需要严厉监测,且每次处理宜小幅度进行。在屡次处理之后,定子的圆度应该可以到达合格水平。现场装置的定子又称无隙定子,其现场的作业量很大,先后要完结机座组焊、定位筋装置、铁心叠装和铁损实验、线圈嵌装、汇流母线装置等作业。无隙装置的定子,其铁心的全体性很强,机座刚度高,特别是定子铁心的圆度十分好,减少了定子的装置调整量,可使机组安稳安全运转。定子的现场装置首要有两项关键作业:一方面是定位筋的装置,定位筋的装置需要科学的方法和详尽的作业作风,因为它是整个定子现场装置作业的基础;另一方面则是铁心叠装和热压,操控叠片速度是操控叠片质量和槽形的一个有效途径,应该设有专人分段整形、预压、热压,叠装时应参加悉数槽样棒。

1.2转子的装置

转子装置是水电站机组装置企业的优势项目,即便是中小型水电机组,其转子也要在工地装置。磁轭铁片的清洗与分类称重是作业量大、强度高的作业,作为转子装置的基础作业,这项作业应仔细进行。铁片的堆积方法是在考虑了磁轭的全体性及拉紧螺杆的受力状况后确定的,铁片的堆积应严厉按规划的堆积方法进行。永久螺杆参与定位,挑选1/3~1/2的永久螺杆均匀分布,可以有效地操控叠片速度,进步叠装的质量,防止铁片悉数叠完后被迫进行整形、铣孔和打螺杆的局面。这样,既可以减轻工人的劳动强度,从总体上缩短装置的时刻,还可以装置出更高质量的转子。方法是根据磁轭键的斜度换算出高度方向尺度,提前作好符号,将磁轭半径小的部位和附近部位适当打键,切忌超越符号。很多实践证明了这个方法的作用还是较为显着的,防止了耗时的很多磁轭磨作业,也保证了磁轭本身的静平衡。

1.3发电机组的装置调整

轴线丈量及调整:定子装置完结—打扫、喷漆、干燥及测验—吊装就位;转子装置完结—打扫、喷漆、干燥及测验—吊装就位—轴线丈量调整,直到满足规划要求。联轴盘车:水轮机与发电机大轴联轴后,进行整机盘车,测定盘车各轴颈的跳动量,检验调整后的偏心及歪斜,直到满足规范要求。轴承空隙调整:根据联轴盘车结果,用塞尺调节各轴瓦空隙,直至满足规划要求。当上述作业结束后,再进行操控环等辅助部件的装置。最终进行启动试运转。水轮发电机本体及附件装置结束后,进行打扫,查看,以防意外事故产生,保证无遗失,无故障后,先进行手动试运转。试运转时,测验主机运转的各项技术目标及有关电气设备质量状况,并按国家有关规程逐项测验,如有问题及时调整,保证主机及有关电气设备质量悉数符合国家有关规范及规划要求。

2立式水轮发电机组装置事例剖析

2.1机组概略

本事例以某水电站的立式水轮发电机组的装置为剖析对象,该发电机组(由原广西金城江水电设备厂出产)的水轮机类型:ZD760-LM-120,规划功率为230千瓦;配套发电机的类型:TSl73/17-24,规划功率为200千瓦。机组尾水管为直锥形尾水管,尾水管出口的吞没深度约600mm,超越一般规定的吞没深度(300~500mm)。可是在其时来说,这种尾水管是符合实际的。在某电站扩建今后,仅将该机组作为备用机组,跟着电站发展,也为了完成水资源的充分利用,某电站决议将该机组迁移至间隔该水电站下流20km处装置。

2.2机组装置存在的问题剖析

2.2.1上机架永久变形。该机组的出产时刻较早,在其时,出产厂家将全体发电机组运至某电站时,货品卸载人员未运用起重梁,而是运用钢丝绳穿过上机架的吊装孔,吊起全体发电机,就使得上机架在X轴正方向和Y轴负方向的支脚上翘,致使上机架产生了永久性的变形。

在初次装置该机组时,为了将上机架调平,装置人员就在变形上机架的上翘支脚下方衬托各种厚度的钢板找平。据丈量,在X轴正方向上的支脚下方的垫片厚度为37mm,在Y轴负方向上的支脚下方的垫片厚度为23mm。关于机组轴线的处理,是在推力轴承处,即镜板和推力头之间运用了30块以上形状各异、厚薄不等(0.01~0.1mm)的薄铜片作垫片。

2.2.2尾水管问题。

圆锥管变形问题:在拆卸该机组时,根据经济性的考虑,未将整件尾水管的进口圆锥管拆下,而是联系厂家,运用2mm厚的钢板圆卷,拼焊圆卷立缝后作为再次装置时的弯肘形尾水管的进口圆锥管。圆锥管本应是正圆形,可是因为厂家焊接过程中未采取防止焊件变形的措施,使得圆锥管的形状变为了椭圆形。其上、下底与短轴长度别离相差了44mm和158mm。圆锥管上底的变形,使其上面的螺栓孔圆环形状也产生了改变,螺栓孔方位也随之产生偏移。

土建工程问题:因为施工人员在土建工程施工过程中的疏忽,致使尾水管高了24cm。

2.2.3问题剖析。尾水管是水轮机的重要通流部件。其首要功能是:将转轮出口的水流平稳引出;利用下流与转轮出口的水头高程差形成静力真空,完成位能收回;在转轮出口形成动力真空,完成动能的收回。

尾水管存在的以上问题若得不到及时的处理,就会大大削弱尾水管的作用。首要,进口圆锥管的变形使得转轮出口与圆锥管的连接锥角达不到最优状况,形成转轮分散角与尾水管水流扩撒角的不一致,加重尾水管涡动,然后不利于水流的平稳引导;其次,尾水管高度的下降,减小了下流与转轮出口的高程差,然后让其位能收回作用下降。在处理尾水管的问题时,若以规划要求为规范来进行处理,也就是要将圆锥管形状做规范、将尾水管做到规划的高度。那么,一方面,要将不规则的圆锥管进行作废处理,重新加工制作出一个合格的、规则的圆锥管,此方法会形成很多物力和人力的浪费;另一方面,要将尾水管做到规划高度,就先要凿出矩形分散段和肘管段的混凝土,再向下挖240mm,因为都是运用的高标号混凝土,且地质坚固,使得该项作业的工程量十分大,相应的费用也十分高。

通过以上剖析,关于机组设备存在的问题,以便于装置、利于机组运转为出发点,必须要将其处理好,在解决问题今后再进行机组装置。

2.3处理对策剖析

2.3.1上机架变形问题的处理。以上机架受力条件、机组外观的改善为意图,可对X轴正方向和Y轴负方向的形变支脚进行修正,使一切支脚都在同一水平面,这样就可以去除上机架下方以及定子组合中的垫片。

2.3.2尾水管问题的处理。首要,针对进口圆锥管变形的问题,为了使进口圆锥管的流出水流平稳以及减少混凝土浇筑的工程量,因而,在装置圆锥管时将肘管段断面圆弧与圆锥管长轴所对圆弧进行吻合过渡即可。其次,针对尾水管的高度问题,从经济性考虑,可对进口圆锥管采用切断切割的方法来处理。